某生產線中所用電磁振動給料機在使用中,產生了一些故障,技術人員對其進行了排查,具體的排查過程如下:
一、振動電機檢查:
?。?)振動電機已運行956小時。兩臺電機安裝完好,底腳緊固螺栓無松動。
?。?)打開偏心塊的保護蓋,發現沒有灰塵進入。手板振動電機偏心塊,轉軸轉動靈活,車削過程中無卡滯、異響等不良情況,偏心塊轉動對稱性好。此外,未發現缺少潤滑脂。
?。?)打開振動電機接線盒,接線正常,無缺相現象。測量三相線電阻,電阻值平衡,符合要求。測量對地絕緣電阻,電阻值為≥550mΩ,符合要求。
?。?)由于現場不具備深入檢查的條件,通過上述檢查,振動電機故障可以初步消除。
二、使用工況的排查:
按照業主正常生產模式工作,對移動式破碎站進行跟蹤檢查,格外是振動電機。在我們的工作中,我們多次發現以下循環現象:
當一、二腔中的沖擊板頻繁且振幅較大時,沖擊斷開電流值從額定電流的50%增加到72%,控制系統的反饋信號反饋振動進給以降低進給速度。電磁振動給料機的頻率從40Hz降低到30Hz左右,物料的移動速度降低,料倉的料位繼續上升,導致振動給料機的卡扣過度壓縮,振幅從8mm降低到5mm。然而,此時喂料鉤機的工作平臺較低,因此駕駛員無法找到料倉的料位,并繼續喂料,從而導致料倉已滿,振動電機過電流。由于振動給料機降低了進給速度,控制系統將在反擊中斷恢復正常后反饋信號以加快振動給料機。由于料倉已滿,遠高過振動給料機的承載能力,彈簧從過度壓縮到恢復正常需要很長時間,振動給料機的進料加速時間和振動電機的過流時間相應延長。
振動電機的運行電流與振動給料機的負載能力成正比。電磁振動給料機滿負荷時,總電流基本在16~19A之間;當料倉液位為滿料倉的2/3時,總電流將降到13A以下;當料位為滿倉的1/2時,總電流可降到12a以下。
每次過流時間基本為2~5min。一次過流時間較長可達1lmin,其中16~19A時持續時間近9min(單臺電機額定電流為6.92a),遠高過額定值。工作1.5小時后,電機較高溫度達到81℃,接近報警溫度。
此外,在移動式破碎工作約0.5小時后,預篩機的上篩板已被沉積物整體堵塞。停止電磁振動給料機并檢查,發現腔體I和腔體II的反擊板已被沉積物覆蓋。
具體解決措施,敬請關注下次分解。
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