為了保障強磁除鐵器良好的運行,在安裝之前,訪問了使用除鐵器的相關單位,并進行了實地觀察。有研究會同港口工程技術人員,根據實際情況進行了認真的分析研究,本著經濟、操作簡便的方針,制定了合理的安裝、調整方案。
1、磁場強度提高:
設備的設計起升高度為550mm和1200gs。在實際使用中,應考慮裝載皮帶的寬度和弧度以及煤流通過時皮帶的厚度。我們不僅要保障生產需要,還要充分發揮設備的越佳效率。我們用高斯計反復比較測量,逐漸掌握了除鐵器中心以下磁場強度與垂直距離的關系。
除鐵器底部中心點(磁芯)垂直高度處磁場強度的變化。因此,合理降低高度h以提高磁場強度。
2、提高磁場強度的對策:
掌握磁場強度的變化規律后,應結合實際生產需要降低高度。某灣港裝車線皮帶運量較大時,約4500t/h,煤流厚度約420mm。結果表明,可以適當降低強磁除鐵器的設計提升高度。由于除鐵器雜質輸送帶的下垂度為50mm,因此選擇的高度h為500mm,以保障除鐵器的安全運行。
為防范輸送帶支架磁化,減少磁損耗,保障設備的順利運行,主要采取以下措施:
?。?)在運輸皮帶下方,運輸皮帶用1Cr18Ni9Ti非磁化惰輪調平(ф=160mm)以防范磁損失,煤層基本由弧形變為梯形。
?。?)為了盡可能地分散煤層,越佳地清理出煤中的雜物,在強磁除鐵器的下側安裝了兩個非磁性滾筒(ф=260mm)。前輥比后托輥高50mm,使煤流呈向上拋撒趨勢,較高點在除鐵器磁芯處。
?。?)除鐵器前面安裝有除煤器,煤流的上部基本平坦。增加煤流量,煤流量允許厚度為450mm。
通過上述措施,鐵分離器的設計使用強度從熱態1200gs提高到1500GS。
3、二次除鐵:
某港裝船線由兩條皮帶組成,中間有兩個輸煤皮帶翻轉樓,出口煤裝船一般用一條皮帶。為此,在翻轉樓前安裝一臺強磁除鐵器進行一次除鐵,煤流經皮帶機翻轉后,再安裝一臺除鐵器進行二次除鐵。同時,將兩臺除鐵器都改成移動式,可在兩條裝船皮帶上工作,進一步提高了設備利用率。
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